ZL104合金变质分析

2017-03-03 22:03:06 来源: 点击:

摘要: 造成ZL104合金力学性能不高的一个重要原因是合金变质效果不好, ZL104合金用锶及钠变质后铸件本体力学性能、金相组织均符合航标要求。采取锶变质后合金液不允许再用C2Cl6进行精炼。锶变质后合金除气困难,铸件针孔倾向大,生产ZL104合金时应优先考虑钠盐变质。
关键词:变质、力学性能、金相组织、精炼
Abstract: An important reason which causes the bad mechanical properties of ZL104 alloy is that the modification effect of alloy is not good, the mechanical properties and metallographic structure of casting accord with the nautical mark after strontium and sodium modification. It’s not allowed to use C2Cl6 for refining alloy after modification. Out gassing of alloy is difficult, and casting pin hole tendency is big after strontium modification, when producing ZL104 alloy we must consider priority sodium modification.
Keywords:  modification; mechanical properties; metallographic structure; refining
 
前言
某铸件在加工过程中出现铆裂现象,随后对铸件本体进行取样做力学性能及金相分析,铸件本体的机械性能及金相组织见表1。
 
1 铸件本体力学性能及金相组织

炉号
抗拉强度
σb(Mp)≥169
延伸率
δ5(%)≥1
硬度
HB≥70
金相组织
05-25
220.8
0.7
92.3
1

该铸件材料为ZL104,热处理状态T6,采用铝锶中间合金进行变质。从表1及图1可以看出,铸件的抗拉强度及硬度偏高,延伸率偏低,铸件晶粒粗大。同时在破坏铸件时发现断口存在硅亮点。
经初步分析,出现铆裂现象的原因为ZL104合金中共晶硅变质不足导致铸件晶粒粗大,铸件硬度升高,抗拉强度升高,延伸率偏低。

2 ZL104合金特性
2.1 铝硅合金特性
常用的铸造铝合金大多数是亚共晶和共晶型的。图2为Al-Si二元系形成共晶型相图,合金的组织由韧性的α(Al)固溶体与硬脆的共晶硅相所构成。为保证有良好的铸造性能,要求合金组织中有相当数量的共晶体,但共晶体量多又会使合金变脆而降低机械性能。[1]
2.2  ZL104合金特性
该合金成分见表2,经变质和热处理T6后,其组织为初生α和细密的α+Si共晶体。ZL104合金铸造性能优良,充型能力强,线收缩小,无热裂、疏松倾向。
 


 

2.3 铝硅合金共晶体的变质铝硅合金共晶体中的硅相在自发 非控制生长条件下会长成片状(图3)。这种形态的脆性相严重的割裂基体,大大降低合金的强度和塑性。为了改变这种状况,对含硅量>6%的铝合金一般都进行变质处理。铝硅共晶合金变质后,由原来粗大片状硅晶体组成的共晶组织变为由树枝状初生α固溶

 
图3  ZL104未变质组织

体和(α+Si)共晶体所组成的亚共晶组织。共晶体中的硅相变为细小纤维状。根据铝硅共晶体的变质机理→孪晶凹谷机制,合金被变质后,铝液中变质剂选择性吸附富集在孪晶凹谷处,阻滞了硅原子或硅原子四面体长上去的速度,使孪晶凹谷生长机制受到抑制,导致硅晶体生长形态发生变化。这就促使硅晶体由片状变成具有等轴断面的弯曲纤维状,使晶粒细化。生产中常用的变质剂有以下几种:

(1)钠盐变质剂
其组成为NaF、NaCl、KCl、Na3AlF6的混合物,主要有二元变质剂、三元变质剂、通用变质剂。其缺点是钠极易烧损,变质剂中的F-、Cl-离子腐蚀铁质坩埚的同时使铝液渗铁,在坩埚上形成一层结合牢固的炉瘤,浇注后很难清除,变质后铝液的流动性能降低,铸件疏松、缩孔倾向加大,常与面层涂料反应形成化学粘砂。
(2)锶变质剂
锶常以Al-Sr中间合金形式加入。其加入量为0.02%~0.06%,砂型铸造取上限,金属型铸造取下限。锶变质的缺点是锶中存在SrH,除氢不易,常在铸件中形成针孔。
(3)锑变质
锑的熔点630.5℃,密度6.68g/cm3,常以Al-5~8X10-2Sb中间合金加入。加入量为0.1~0.5X10-2Sb,变质温度720~740℃,存在约15~20min的潜伏期。其优点在于锑是长效变质剂,事实上不衰退;且容易控制锑含量,不易造成变质不足或过变质现象,不增大铝液的吸气与氧化夹杂倾向。缺点是对冷却速度敏感,生产中常用于金属型铸造。
(4)稀土变质
稀土中Eu的变质能力最强,La次之,Ce、Pr、Nd及RE又次之。高纯合金含稀土0.03~0.05X10-2,即能很好的变质,变质组织类似于钠。生产中以中间合金或纯稀土加入,加入量La为0.2~0.4%,RE应较多甚至可达1%,变质温度720~740℃。稀土元素变质的优点一是长效,二是有微量稀土溶入α(Al)中,起固溶强化作用。缺点是不适用于缓慢冷却的铸件,变质后必须辅以固溶处理。[2]
本文主要针对钠盐变质剂及锶变质剂对ZL104合金进行变质试验,并分析产生不足的原因。

3 锶(Sr)变质试验
    由变质机理我们可知,导致铸件抗拉强度偏低的主要原因是合金液中变质剂不足或没有(铸件断口存在硅亮点且组织粗大)。经复查熔化记录,发现熔炼工艺为:加料→熔化→变质(Sr)→精炼(C2Cl6)→浇注。
变质剂为Sr,精炼剂为C2Cl6。锶的最外层电子数为2,极易失去最外层电子数被氧化,化学性质活泼。按上述工序流程,ZL104合金在熔炼时发生以下反应。化学反应方程式如下:
 


 


按熔化200Kg铝料计算,锶加入量按0.05%加入,根据上述分析可知变质剂锶用量B=100g,再计算精炼剂C2Cl6用量A=92.3g。当熔化200Kg铝料时从理论上计算仅需92.3g C2Cl6就将变质剂锶完全反应掉,而熔化200Kg铝料实际的C2Cl6用量在800g~1400g(工艺要求用量为0.4%~0.7%)。ZL104合金抗拉强度及延伸率不合格的主要原因是变质剂被精炼剂消耗掉,凝固时共晶硅生长未受到抑制,导致合金晶粒粗大,抗拉强度及延伸率偏低。
    针对上述分析,做了如下调整:
1) 锶加入量分别为0.05%,0.06%,0.12%。
2) 熔炼工艺路线更改为:加料→熔化→精炼(C2Cl6)→变质(Sr)→精炼(氩气)→浇注。调整后铸件的本体了力学性能、金相检查见表3(铸件热处理状态为T6)。

表3 铸件本体力学性能及金相组织

由表3可知,变质剂锶加入量为0.05%~0.12%时,ZL104合金铸件本体机械性能合格。为了验证变质剂Sr加入量的下限值,随后,将锶(Sr)加入量调整到0.02%,又试验了2炉。结果见表4。
 

从表3、表4分析,当改变工艺流程后,铸件机械性能明显好转,变质剂锶(Sr)加入量从0.02%~0.12%,铸件的机械性能均合格。但是在熔炼过程中,变质剂锶(Sr)加入量过多会引起合金针孔度加大,当变质剂锶(Sr)加入量为0.12%时,Ar气精炼后铸件的针孔度在4~5级左右。
因此,变质剂锶加入量为0.02~0.06%,断口检查组织较好,无硅亮点,组织致密,断口呈蜂窝状。且锶加入量为0.06%时引起的针孔度相对0.12%更低,用Ar气处理后针孔能控制在2~3级。

4 钠盐变质试验
4.1 钠盐组成成分

由于采用钠盐变质起变质作用的是钠元素,本文仅对三元(1)变质剂做了分析。钠盐加入量为2%-3%。
4.2 ZL104合金用钠盐变质试验

熔炼工艺流程按如下进行:加料→熔化→精炼(C2Cl6)→变质(Na盐)→浇注。变质剂用量取中限:2.5%。将钠盐变质剂均匀的撒在合金液面上,覆盖10~15分钟后,将已结壳的变质剂切碎压入铝液2~3分钟。取铸件本体做力学性能试验,结果见表6。
 

从表6可以看出,ZL104合金用钠盐变质能达到航标要求。由于钠盐变质会增大合金吸气氧化倾向,且将变质剂压入铝液中也将污染铝液,因此钠盐变质后用氩气对合金液处理3~5分钟效果更佳。

5 锶与钠盐变质效果的对比
5.1 机械性能区别
从表4、表5、表6可以看出,锶变质的ZL104合金铸件硬度高、延伸率低,钠盐变质的ZL104合金铸件硬度低、延伸率高,抗拉强度钠盐与锶变质的合金区别不大。如辅以合理的热处理参数钠盐变质效果应优于锶变质。力学性能平均参数对比见表7。

5.2 合金流动性区别

钠盐变质后ZL104合金的粘度增大,流动性较锶变质的合金流动性差,铸造性能没有锶变质好。因此在同等模壳预热温度下,钠盐变质的铸件容易因合金流动性差而产生疏松。
 


5 ZL104“钠盐”变质的组织200X

5.3 变质有效时间区别
锶变质有效时间达6~8小时,重溶后仍有变质效果,但变质有潜伏期,处理后需经30~45分钟后才具有变质效果。钠变质的有效时间为30分钟左右。但锶变质后合金除气困难,铸件针孔倾向大。

6 结论
(1)某厂铸件出现铆裂现象为工艺路线不合理所致,ZL104合金采用锶变质后不能再用C2Cl6进行精炼,可用氩气对锶变质后的合金液进行处理。
(2)熔模铸造ZL104合金采用锶变质,当锶用量为合金液重的0.02%~0.06%时,铸件机械性能符合航标要求,但合金液除气困难。采用钠盐变质后,合金流动性变差,可适当提高模壳预热温度。
(3)锶变质后合金除气困难,铸件针孔倾向大,因此生产ZL104合金时应优先考虑钠盐变质。

参考文献
[1] 中国机械工程学会分会编.第3卷 铸造非铁合金.北京:机械工业出版社.2001.10
[2] 郑来苏.铸造合金及熔炼. 西北工业大学.1994. 12

 


 

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